大規(guī)格三相電機轉(zhuǎn)子甩錫,如何入手排查處理?建議都看看!
大規(guī)格三相電機轉(zhuǎn)子甩錫,如何入手處理?今天大蘭電機廠家就對其故障原因進(jìn)行一個詳細(xì)的分析,并給出相應(yīng)的處理措施,保證電機正常運行。
一、故障現(xiàn)象
1、電機運行中,突然發(fā)生響聲異常、機殼內(nèi)冒煙和定子電流上升(約60A)等現(xiàn)象。
2、電機解體后發(fā)現(xiàn):(1)轉(zhuǎn)子繞組端部呈喇叭狀脹開,單邊脹開幅度達(dá)5cm左右,脹斷三道綁扎線。(2)轉(zhuǎn)子繞組端部一個帶小風(fēng)葉的并頭套脫落燒壞,另三個并頭套以及三相引線與線圈的接頭套均已“甩錫”。(3)定子線圈端部的本體絕緣沿圓圍被磨掉,最嚴(yán)重的三處漏出銅線。(4)定子線圈端部被脹開的轉(zhuǎn)子繞組端部碰擦,致使定子線圈端部的兩道(共三道)綁扎線磨碎。
二、原因分析
(1)轉(zhuǎn)子繞組端部綁扎(聚脂環(huán)氧無緯帶)綁扎工藝不合理,在轉(zhuǎn)子繞組端部離心力矩最大處(靠近并頭套3cm)沒有綁扎無緯帶,致使轉(zhuǎn)子繞組帶來的巨大電動力和端部離心力長期作用在無緯帶上,超過其抗拉強度而使其斷裂。
(2)并頭套焊接質(zhì)量差,使電阻增大,溫度升高,焊錫熔化,受離心力作用而甩出。
(3)操作過電流或運行過電流產(chǎn)生的熱量超過轉(zhuǎn)子并頭套內(nèi)焊錫的承受能力。
(4)由于運行環(huán)境惡劣,定、轉(zhuǎn)子表面積灰嚴(yán)重,影響散熱。
三、措施
(1)清除定、轉(zhuǎn)子表面及其它各處的積灰和污垢,然后以用濃度3%的洗滌劑熱水溶液對定、轉(zhuǎn)子進(jìn)行加壓沖洗,清除了內(nèi)部縫隙中的全部積垢。
(2)電動機定轉(zhuǎn)子入爐烘干,溫度控制在110℃-130℃之間,48h后定轉(zhuǎn)子絕緣趨于穩(wěn)定,熱態(tài)下用2500V兆歐表測量,定子絕緣電阻為200MΩ,轉(zhuǎn)子為50 MΩ。
(3)烘干期間對脹開的轉(zhuǎn)子繞組進(jìn)行了整形(在熱態(tài)下線圈絕緣較軟便于整形),使脹開的繞組端部恢復(fù)了原位。
(4)處理定子端部磨壞處:首先拆除了已經(jīng)破碎的綁繩,用清洗劑對絕緣損壞處進(jìn)行了清洗,然后用絕緣漆加云母粉調(diào)制的稠狀物填充磨損處,并用兩層玻璃絲帶按原方式綁扎端部。
(5)對甩錫的轉(zhuǎn)子繞組并頭套進(jìn)行了加焊,小風(fēng)葉按原材料原尺寸加工制做,焊前除凈銅條端部的氧化膜,并頭套重新掛錫,使并頭套焊接牢固。測量三相直流電阻,三相直流電阻平衡。為了防止爬電,對轉(zhuǎn)子所有的并頭套包扎了絕緣,其絕緣材料為粉云母帶和環(huán)氧玻璃絲帶各一層。
(6)包扎無緯帶――清除原無緯帶后,把轉(zhuǎn)子架在車床上,重新綁扎無緯帶,綁扎盡量靠近并頭套。
(7)最后浸漆烘干。
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